屠宰廢水處理采用集成式污水處理設(shè)備效果明顯

屠宰廢水的處理往往存在眾多的問題,例如處理后水質(zhì)COD和氨氮達(dá)不到預(yù)期排放標(biāo)準(zhǔn),出水不達(dá)標(biāo)。根據(jù)屠宰廢水的水質(zhì)特點(diǎn)對屠宰廢水采用以下工藝進(jìn)行處理:進(jìn)水→格柵→隔油平流沉淀池→調(diào)節(jié)池→氣浮池→水解酸化池→SBR池→BAF池→消毒池→出水;其中,SBR池的運(yùn)行包括:污泥回流和混合液回流工藝;SBR池的曝氣為間歇式曝氣,即①進(jìn)水同時曝氣;②進(jìn)水停止,曝氣停止,靜置一段時間;③再曝氣;④停止曝氣,沉降;⑤排水,排水采用推桿變速控制潷水器。此種屠宰污水處理設(shè)備積極效果是:預(yù)處理除去了大量懸浮物、油脂等,降低了后續(xù)處理設(shè)施的負(fù)荷;增加BAF池進(jìn)一步去除懸浮物和氨氮使處理系統(tǒng)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

屠宰污水處理所需要的設(shè)備

屠宰污水處理工藝流程說明:

1.一種屠宰廢水處理的集成工藝,其特征是:進(jìn)水→格柵→隔油平流沉淀池→調(diào)節(jié)池→氣浮池→水解酸化池→SBR池→BAF池→消毒池→出水;

其中,SBR池的運(yùn)行包括:污泥回流和混合液回流工藝;SBR池的曝氣為間歇式曝氣,即①在進(jìn)水時同時曝氣;②進(jìn)水停止時,曝氣也隨之停止一段時間;③曝氣;④停止曝氣,沉降;⑤排水,排水采用推桿變速控制潷水器。

2.按照權(quán)利要求1所述的一種屠宰廢水處理的集成工藝,其特征是:SBR池的運(yùn)行包括污泥回流和混合液回流工藝,其中污泥回流比為50%,混合液回流比為100%;所說的間歇式曝氣為:①進(jìn)水的同時曝氣2小時;②停止進(jìn)水、停止曝氣,靜置2小時,③再曝氣2小時;④停止曝氣、沉降1小時;⑤排水1小時。

常規(guī)工藝處理屠宰廢水存在的問題:

阜新雙匯肉類加工有限公司原污水處理站的處理工藝流程是,屠宰后的廢水(進(jìn)水)→格柵→隔油沉砂池→調(diào)節(jié)池→水解酸化池(ABR池)→生化處理設(shè)施(SBR池)→消毒池→出水,經(jīng)消毒池后的出水向外排放。原工藝流程存在的問題是:

1、屠宰過程中產(chǎn)生的大量糞便和油脂等,使屠宰后的廢水中的固體懸浮物SS較高,原工藝未針對這樣的進(jìn)水特點(diǎn)做有效地預(yù)處理,導(dǎo)致調(diào)節(jié)池、隔油沉砂池和ABR池底部出現(xiàn)大量的沉積污泥,ABR池液面上存在大量油脂漂浮物,其中部分溶解性油脂因停留時間過長而消化,并隨其他懸浮物一起上浮,從而影響了整套處理設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

2、進(jìn)水的化學(xué)需氧量(COD)、氨氮值遠(yuǎn)超過原設(shè)計范圍,且原工藝沒有采取脫氮設(shè)計,造成工藝無脫氮功能,導(dǎo)致出水COD、氨氮不達(dá)標(biāo);

3、ABR池沒有清除浮渣裝置,導(dǎo)致進(jìn)入SBR池水中懸浮物高,影響SBR池運(yùn)行效果;

4、SBR池采用射流連續(xù)式曝氣(即在SBR運(yùn)行周期的進(jìn)水與排水之間連續(xù)曝氣),曝氣效率低、池容利用率低,導(dǎo)致出水COD和氨氮不達(dá)標(biāo)。

5、原SBR池采用升降浮筒式潷水器,排水效果差,不順暢,懸浮物易隨水排除,造成出水懸浮物不達(dá)標(biāo)。

屠宰污水處理

屠宰廢水處理問題的解決方案:

為解決上述技術(shù)問題,根據(jù)水質(zhì)水量的特點(diǎn)研發(fā)了以下污水處理工藝流程:進(jìn)水→格柵→隔油平流沉淀池→調(diào)節(jié)池→氣浮池→水解酸化池(ABR池)→SBR池→曝氣生物濾池(BAF池)→消毒池→出水。

在原有的工藝的基礎(chǔ)上增加了隔油平流沉淀池、氣浮池和BAF池,改變了SBR池的運(yùn)行方式、曝氣方式及排水方式。

1、增加的隔油平流沉淀池和氣浮池后解決了懸浮物問題(調(diào)節(jié)池、ABR池底部沉積污泥和ABR池液面漂浮油渣的問題);

2、改變了SBR池的運(yùn)行方式、曝氣方式及排水方式,解決了去除COD和脫氮問題;

所說的改變SBR池的運(yùn)行方式是指,增加了污泥和混合液回流工藝,使SBR池具備脫氮除磷能力,而且提高了COD的去除效率;所說的改變曝氣方式是指,在SBR運(yùn)行周期內(nèi)采取間歇式曝氣,即①進(jìn)水,同時曝氣;②進(jìn)水停止,曝氣停止,靜置一段時間;③再曝氣;④停止曝氣,沉降;⑤排水。

由于對原有曝氣時間進(jìn)行了壓縮,所以曝氣強(qiáng)度有所增強(qiáng)。經(jīng)計算,間歇式曝氣的曝氣強(qiáng)度為連續(xù)曝氣的1.5倍。而且通過PLC的編程,可以根據(jù)實(shí)際情況對以上工藝參數(shù)進(jìn)行具體調(diào)節(jié)。改變排水方式是指,排水采用推桿變速控制潷水器,使排水可自控運(yùn)行,并懸浮物易截留,解決了原SBR池采用升降浮筒式潷水器,排水效果差,不順暢,懸浮物易隨水排除的問題。

3、由于整個系統(tǒng)還面臨氨氮不達(dá)標(biāo)的問題,增加BAF池進(jìn)一步去除懸浮物和氨氮等。

改造后與原有技術(shù)相比,本發(fā)明的積極效果是:預(yù)處理(隔油沉淀和氣浮)除去了大量懸浮物、油脂等,為后續(xù)處理系統(tǒng),降低了負(fù)荷;改型SBR工藝控制時序調(diào)整增加了脫氮功能,還使得系統(tǒng)內(nèi)可形成好氧顆?;勰啵蟠蟮卦鰪?qiáng)系統(tǒng)的處理效果;增加BAF池進(jìn)一步去除懸浮物和氨氮使處理系統(tǒng)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

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