濟柴柴油發(fā)電機組壓縮比降低的主要原因以及應(yīng)注意的一些問題

壓縮比是濟柴柴油發(fā)電機組的總氣缸容積與燃燒室容積之比。它的變化不僅影響柴油機的功率和經(jīng)濟性,也影響其起動性能。在設(shè)計中,每臺柴油機都有一個最佳壓縮比,但是在使用中,由于各種相關(guān)因素的影響,其壓縮比有下降的趨勢。壓縮比降低的主要原因和維護過程中應(yīng)注意的一些問題簡述如下:

活塞在壓縮終了時的位置偏低
⑴相關(guān)零件配合間隙過大。當(dāng)曲軸主軸承與主軸頸、連桿軸承與連桿軸頸、連桿襯套與活塞銷或活塞銷與銷座孔的配合間隙過大時,在壓縮過程中,往往會造成活塞上止點的實際位置下移,使壓縮比下降。因此,修理中應(yīng)將這些配合間隙控制在允許值范圍內(nèi)。
⑵相關(guān)零件變形或主要尺寸極差。例如在磨削曲軸連桿軸頸時,沒有調(diào)整好偏心距,使磨削后的曲軸回轉(zhuǎn)半徑變小;連桿彎曲,使連桿大、小端孔中心距縮短;活塞銷座孔鉸偏,使活塞銷座孔中心線至活塞頂平面距離縮短。這些因素,都會造成活塞在壓縮上止點時的位置下移,壓縮比下降。因此,修理中應(yīng)遵守操作規(guī)范,保證修理質(zhì)量;同時在換件時不要忘了檢查,不要錯換或裝用不合格零件。換件時應(yīng)檢查的內(nèi)容有:曲軸回轉(zhuǎn)半徑,連桿大、小端孔的中心距,活塞銷座孔中心線至活塞頂平面的距離,機體上平面與主軸承座孔中心線之間的距離。

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